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孙鑫:业务成果诠释匠心精神

发表时间: 2017-09-20 09:18:31 来源: 县文明办

孙鑫,富莱茵汽车部件有限公司的一名普通车间助理。这个涉足车床领域仅仅四个多年头的小伙子,凭着踏实的工作态度,严谨的工作作风,出色的工作能力,专注于机床,不断推进技术创新,提高车间产能效率,减少产品报废率。

 

2012年,孙鑫成为富莱茵汽车部件有限公司加工中心的一名普通操作工。从零开始的他跟在老师傅后面学习后道处理。

 

后道处理是检查前面每个加工环节产品出现的瑕疵,因此遇到的问题涉及多个不同工序,问题杂,环节多。工作中,他总是活跃在老师傅周边,认真地看,用心地记下操作程序和方法要点,有不懂的地方就积极地向老师傅请教,再利用机床加工间隙时间对加工工艺进行琢磨,通过实际操作弄懂问题。负责后道处理的一年时间,他从一个门外汉成了小行家。一年之后,孙鑫便开始独立操作机床,很快便成为车间优秀的技术人员。

 

一份耕耘,一份收获。2014年孙鑫被提拔为班组长。

 

一直以来,加工中心设备对刀具的要求颇高,许多刀具从生产机位上换下来,就当废品一样放在仓库。作为班组长,他知道在生产过程中,刀具的投入是最大的一项,动辄几百数千,甚至上万。每次看着一批批刀具从生产机位上换下来,堆积在废旧刀具仓库,等着当废铁卖掉,他深深地觉得太浪费了,便琢磨着如何变废为宝。为此,问师傅、查资料、勤操作,终于找到了废旧刀具二次利用的办法。

 

如今,经过他修磨的刀具在使用时能达到新刀片使用寿命的三分之二,精度基本不受影响,给数以万计的废旧刀片和丝锥带来了第二次生机,间接地为公司创造了长期的节约效应机制,降低了投入成本。

 

2014年随着公司设备的增加,员工数量的攀升,工作的难度不断的加大。原先的夹具在加工产品时,虽然产品的报废率不高,但生产效率低下,也因此拉低了工人的工资。为此,孙鑫暗下决心,对涉及到点孔加工的夹具进行技术改造。

 

经过多次的反复实践,他终于研究出了以单孔限位单向,做XY向孔逼近定位,解决了单件产品需要点孔的技术难题,提高了生产效率,增加了批量产品的稳定性,员工的工资也拿的高了。

 

随着市场的变化,订单数以小量多批次化发展,以前的老工艺就显得捉襟见肘。生产时不仅跟不上客户需求,而且占用多机床,生产成本一直居高不下。孙鑫又动起了心思:“如何通过工艺的改进来提高效率呢?”说干就干,找原因,细致地分析到过程中去,经过反复推敲,终于研究出了合并工艺,改六道为三道,优化三道加工进程,使三道步调一致,优化后,减少了三台设备,加工产品的数量却增加了将近一倍,公司增加了效益,员工们也乐了。

 

干一行,钻一行,遇到难题,花心思,动脑筋,迎难而上。如今,孙鑫在车床行业的“摸爬滚打”中炼就了一身功夫,凭着这股钻劲,他自学了编程、工装夹具设计、工艺编制、设备维修等技术,成为车间那一片天地里的全能人才。(王昆)